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          安川機器人伺服驅(qū)動器常見故障及解決方法

          日期:2022-07-02   瀏覽量:11826

          安川伺服驅(qū)動器(servo drives)又稱為“安川伺服控制器"、“安川伺服放大器",是用來控制伺服電機的一種控制器,其作用類似于變頻器作用于普通交流馬達,屬于伺服系統(tǒng)的一部分,主要應(yīng)用于高精度的定位系統(tǒng)。一般是通過位置、速度和力矩三種方式對伺服馬達進行控制,實現(xiàn)高精度的傳動系統(tǒng)定位,目前是傳動技術(shù)的gao端產(chǎn)品。 安川器人系統(tǒng)集成維修保養(yǎng) 安川伺服驅(qū)動器維修方案。

          7.3順豐3105安川驅(qū)動器6501.jpg


          安川機器人伺服驅(qū)動器常見故障及解決方法


                 1、安川驅(qū)動器維修模塊直流過壓-故障現(xiàn)象:變頻器在停機降速過程中,多次出現(xiàn)模塊直流過壓故障,導(dǎo)致將用戶高壓開關(guān)跳掉。用戶母線電壓過高,6KV電源實際母線達6.3KV以上,10KV電源實際母線達10.3KV以上,母線電壓加到變頻器上時模塊輸入電壓過高,模塊報直流母線過壓。變頻器在啟動過程中,安川伺服驅(qū)動器維修大約到運行到4HZ左右,變頻器直流母線過壓。


          故障原因:變頻器在停機過程由于降速時間太快,使得電機處于發(fā)電機狀態(tài),電機回饋能量到模塊的直流母線產(chǎn)生泵升電壓,從而使直流母線電壓過高。由于現(xiàn)場變壓器出廠標(biāo)準(zhǔn)接線是10KV和6KV,母線電壓如果超過10.3KV或6.3KV,就會使變壓器輸出電壓過高,從而使模塊的母線電壓升高造成過壓。安川伺服驅(qū)動器維修同一位置的不同相模塊光纖接反(比如A4與B4光纖接反),造成其相電壓輸出過壓。


          解決方法:


          將上降速時間和下降速時間適當(dāng)?shù)难娱L。


          將模塊內(nèi)過壓保護點提高,現(xiàn)在全部是1150V。


          用戶電壓達到10.3KV(6KV)以上將變壓器短接端改為10.5KV(6.3KV)。安川伺服驅(qū)動器維修檢查光纖是否插接錯誤,把接錯的光纖改正過來。


          2、機器人數(shù)字式交流伺服系統(tǒng)MHMA 2KW,試機時一上電,電機就振動并有很大的噪聲,然后驅(qū)動器出現(xiàn)16號報警,該怎么解決?


          這種現(xiàn)象一般是由于驅(qū)動器的增益設(shè)置過高,產(chǎn)生了自激震蕩。請調(diào)整參數(shù)N.10、N.11、N.12,適當(dāng)降低系統(tǒng)增益。


          3、機器人交流伺服驅(qū)動器上電就出現(xiàn)22號報警,為什么?


          22號報警是編碼器故障報警,產(chǎn)生的原因一般有:


          A.編碼器接線有問題:斷線、短路、接錯等等,請仔細(xì)查對;


          B.電機上的編碼器電路板有問題:錯位、損壞等,請送修。


          4、機器人伺服電機在很低的速度運行時,時快時慢,象爬行一樣,怎么辦?


          伺服電機出現(xiàn)低速爬行現(xiàn)象一般是由于系統(tǒng)增益太低引起的,請調(diào)整參數(shù)N.10、N.11、N.12,適當(dāng)調(diào)整系統(tǒng)增益,或運行驅(qū)動器自動增益調(diào)整功能。


          5、機器人交流伺服系統(tǒng)在位置控制方式下,控制系統(tǒng)輸出的是脈沖和方向信號,但不管是正轉(zhuǎn)指令還是反轉(zhuǎn)指令,電機只朝一個方向轉(zhuǎn),為什么?


          機器人交流伺服系統(tǒng)在位置控制方式下,可以接收三種控制信號:脈沖/方向、正/反脈沖、A/B正交脈沖。驅(qū)動器的出廠設(shè)置為A/B正交脈沖(No42為0),請將No42改為3(脈沖/方向信號)。


          6、機器人交流伺服系統(tǒng)的使用中,能否用伺服-ON作為控制電機脫機的信號,以便直接轉(zhuǎn)動電機軸?


          盡管在SRV-ON信號斷開時電機能夠脫機(處于自由狀態(tài)),但不要用它來啟動或停止電機,頻繁使用它開關(guān)電機可能會損壞驅(qū)動器。如果需要實現(xiàn)脫機功能時,可以采用控制方式的切換來實現(xiàn):假設(shè)伺服系統(tǒng)需要位置控制,可以將控制方式選擇參數(shù)No02設(shè)置為4,即方式為位置控制,第二方式為轉(zhuǎn)矩控制。然后用C-MODE來切換控制方式:在進行位置控制時,使信號C-MODE打開,使驅(qū)動器工作在一方式(即位置控制)下;在需要脫機時,使信號C- MODE閉合,使驅(qū)動器工作在第二方式(即轉(zhuǎn)矩控制)下,由于轉(zhuǎn)矩指令輸入TRQR未接線,因此電機輸出轉(zhuǎn)矩為零,從而實現(xiàn)脫機。


          7、在我們開發(fā)的數(shù)控銑床中使用的機器人交流伺服工作在模擬控制方式下,位置信號由驅(qū)動器的脈沖輸出反饋到計算機處理,在裝機后調(diào)試時,發(fā)出運動指令,電機就飛車,什么原因?


          這種現(xiàn)象是由于驅(qū)動器脈沖輸出反饋到計算機的A/B正交信號相序錯誤、形成正反饋而造成,可以采用以下方法處理:


          A.修改采樣程序或算法;


          B.將驅(qū)動器脈沖輸出信號的A+和A-(或者B+和B-)對調(diào),以改變相序;


          C.修改驅(qū)動器參數(shù)No45,改變其脈沖輸出信號的相序。


          8、電機在一個方向上比另一個方向跑得快;


          (1) 故障原因:無刷電機的相位搞錯。


          處理方法:檢測或查出正確的相位。


          (2) 故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關(guān)打在測試位置。


          機器人驅(qū)動器維修處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置。


          (3) 故障原因:偏差電位器位置不正確。


          安川驅(qū)動器維修處理方法:重新設(shè)定。


          9、電機失速; 安川伺服驅(qū)動器維修方案


          (1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯。


          處理方法:可以嘗試以下方法。


          a.如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動器上可以


          b.如使用測速機,將驅(qū)動器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入。


          c.如使用編碼器,將驅(qū)動器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入。


          d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好。


          (2) 故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。


          處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅(qū)動器信號地的。


          10、示波器檢查驅(qū)動器的電流監(jiān)控輸出端時,發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,無法讀出;


          故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。


          處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。


          11、LED燈是綠的,但是電機不動;


          (1) 故障原因:一個或多個方向的電機禁止動作。


          處理方法:檢查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。


          (2) 故障原因:命令信號不是對驅(qū)動器信號地的。


          處理方法:將命令信號地和驅(qū)動器信號地相連。


          安川機器人伺服驅(qū)動器維修方案


          12、上電后,驅(qū)動器的LED燈不亮;


          故障原因:供電電壓太低,小于*小電壓值要求。


          處理方法:檢查并提高供電電壓。


          13、當(dāng)電機轉(zhuǎn)動時,LED燈閃爍;


          (1) 故障原因:HALL相位錯誤。


          處理方法:檢查電機相位設(shè)定開關(guān)(60°/120°)是否正確。多數(shù)無刷電機都是120°相差。


          (2) 故障原因:HALL傳感器故障


          處理方法:當(dāng)電機轉(zhuǎn)動時檢測Hall A, Hall B, Hall C的電壓。電壓值應(yīng)該在5VDC和0之間。


          14、LED燈始終保持紅色;


          安川機器人驅(qū)動器故障原因:存在故障。


          處理方法:原因: 過壓、欠壓、短路、過熱、驅(qū)動器禁止、HALL無效。


          以上就是關(guān)于安川機器人伺服驅(qū)動器的一些常見故障總結(jié),希望對大家非常有幫助,如果還有安川機器人示教器、安川機器人備件等方面有需要咨詢的問題可以咨詢:安川機器人服務(wù)商

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